История успеха участника национального проекта "Производительность труда" Пензенского Горводоканала
Общество с ограниченной ответственностью «Горводоканал» осуществляет централизованное холодное водоснабжение и водоотведение потребителей г. Пензы. Ежедневно подача питьевой воды абонентам и потребителям города составляет 190 – 230 тыс. м3.
Пензенский Горводоканал стал участником Национального проекта «Производительность труда» в феврале 2021 года.
В качестве пилотного потока был выбран процесс оптимизации производственного потока на очистных сооружениях водопровода пл. Кирпичная.
Причины выбора:
1. При высокой суточной неравномерности работы НСВ-II подъёма не выработан режим подачи на ОСВ исключающий переливы РЧВ и работу Терновского водозабора;
2. Дефицит воды на собственные нужды в летний период в дневное время;
3. Отсутствует алгоритм взаимодействия при аварийных и плановых отключениях оборудования влияющих на качество сырой воды;
4. Частая корректировка доз реагентов из-за изменения качества и количества обрабатываемой воды. Высокая вероятность засоров и завоздушивания приёмных воронок реагентов;
5. Запорно-регулирующая арматура из-за высокой степени износа задвижек потери воды и частая необходимость регулировки уровня воды на фильтрах, низкая интенсивность промывок фильтров.
После формирования карты потока создания ценностей целевого состояния, были разработаны мероприятия для достижения целевых показателей проекта:
C целью оптимизации перемещений оператора в процессе контроля работы сооружений и обслуживания скорых фильтров, а также сокращения времени протекания процесса разработан и реализован новый алгоритм обхода ВОС операторами – общее перемещение операторов за одну смену сократилось с 10392 м до 4490 м;
Изменен внутренний маршрут обходов (проверок), что позволило сократить время обхода с 66мин. до 39 мин.;
Исключена возможность непреднамеренной ошибки в открытии промывных задвижек и случайной потери песка за счет визуализации максимальных режимов открытия задвижек;
Разработана система возврата воды (емкость и автоматический насос малой мощности), исключающая ее сброс в канализацию и возврат в систему очистки – потери воды были сокращены на 99% с 5000 куб.м./мес. до 10 куб.м./мес.;
Инструмент «Производственный анализ» помог увеличить использование регулировки уровня РЧВ на 10%;
Благодаря системе организации рабочего места (5С) - время на поиск инструментов снизился на 50%.
Основные результаты оптимизации пилотного потока:
Время протекания процесса снижено на 50%;
Объем незавершенного производства сократился на 17%;
Выработка увеличилась на 19%.